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球墨铸铁管与其它管材相比,具有较高的抗内力、外压能力,较好的耐腐蚀性和耐磨性。同时具有施工方便、接口密封性能好,运行安全系数大等优点。近年来,在铸铁材料市场上发展势头迅猛。 这种材质生产中较易出现裂纹、重皮、夹渣三种质量问题。裂纹产生与离心浇注过程产生,浇注制度不合理产生;重皮与浇注温度、浇注转速有关;夹渣与金属化学元素含量、扒渣处理有关。 预防和控制措施是: 1、改进离心设备,有效预防裂纹 减少铁液在高温的停留时间,加强孕育特别是随流孕育效果。随流孕育剂加入量控制为铁液量的0.1-0.25%;确保管模粉分布均匀,控制管模内表面用量为20-30g/m2。控制好水冷金属型离心机冶炼工艺参数。 离心机要防止流槽振动造成铁液溅出现象,承口砂芯要安放合适,避免产生毛刺。控制铁液成分,降低铁液的含硅量,冲入球化剂后W(Si)应控制在0.8-1.2%为宜。离心机机壳内采用均匀布置圆弧形喷淋冷却管,且分段设置,并避免各段的冷却水相互影响。 2、优化工艺参数,减少管身重皮 合理控制浇注温度和机身冷却水进出口温度,缩短两次浇铸之间的间隔时间。控制机身冷却水进口温度为28-36℃,出口温度为50-57℃。 在水冷金属型离心铸造工艺中,应防止过高的浇铸转速,调整适宜的翻包速度和主机走速;确保管模的打点的深度为0.25-0.3mm、直径为4-5mm、点与点边缘间距为0.5-0.7mm。 3、控制原料加入,降低夹渣缺陷 为解决降低铁液中的含硫量,减少硫化物的产生,应控制W(S)<0.02%;适当提高浇铸温度,有利于夹渣上浮;球化剂中稀土含量不易过高,稀土含量控制在1-2%为宜;加强铁液的扒渣和挡渣效果;铁液中的残镁流量不易过高(控制在0.035-0.045%),以减少铁液表面氧化。 通过采取以上相应措施,球墨铸铁管的质量得到明显改善,裂纹、重皮、夹渣缺陷大为降低,减少了废品,大幅提高综合成材率。


我们在之前的文章中对球墨铸铁管的简介、作用、用途都有过介绍,球墨铸铁管在我国产业的发展有广泛的应用。我们今天来看看,对于它的安装,我们需要怎么操作才能降低它的成本呢? :为了能带到其他地区的发展,很多的厂家会在山区上面建厂,这个时候需要尽量使用低支架进行铺设,它的管道可以沿着山脚还有围墙进行铺设,不得妨碍交通或者厂房的建设,低支架铺设的时候还是需要注意一个问题,就是它的保温层到地面的距离不能低于三十厘米。 第二:用低支架进行铺设的时候,要是出现夸公铁路的时候,需要使用竖向的II形管道进行铺设,还有就是N形的这个可以做补偿器使用,需要根据铺设的环境进行选择,从的程度上减少开始,同时还需要有弹簧支架和放气的装置。 第三:在弄低支架的时候需要用到砖、混凝土啥的,才能在保证以后的使用中不出现问题,这个是实际经济的一种铺设方法。 其实还有很多的方法能降低他们的成本,在这先说一下上面的方法,在以后的还会跟大家进行分享的。



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