65锰钢板45号钢板40cr钢板42crmo钢板(1磁脉冲焊
研究了脉冲电流作用下40Cr钢淬火残余应力的.结果表明,当脉冲电流密度达到一定数值后,材料中的残余应力开始部分弛豫;当电流密度达到6.3 kA/mm~2时,残余应力可在700μs的脉冲电流处理时间内完全,而试样的瞬时温升仅约为360℃.在脉冲采用超音速微粒轰击技术对40Cr钢进行单面表面纳米化,使其表面形成晶粒尺寸为10nm左右的纳米晶层,然后对试样进行不同温度,不同时间的低温气体渗氮。利用金相法,硬度法和X射线衍射法对试样两面的渗氮层进行分析对比。结果表明:纳米层表面形成氮化物的温度可降至300℃左右,而在450℃时,原始粗晶面气体渗氮才形成连续的氮化物层,表面纳米化后大量的晶界促进了氮原子的扩散,晶界上和晶内存在的缺陷也可降低氮化物形成的氮势门槛值。45钢、40Cr钢调质热处理新工艺,与传统的
磨削强化是利用磨削加工中的热量和机械作用直接对零件表面进行强化处理的新技术,可将磨削加工与表面强化复合为一体,从而省去感应淬火工序,降低能耗,简化生产工艺,充分有效地利用磨削热。论文以40Cr钢为研究对象,采用棕刚玉砂轮在MMD7125平面磨床上进行了磨削强化工艺试验,采用分块试件夹丝半人工热电偶测温技术获得了不同磨削用量与冷却条件下的磨削强化温度变化曲线;利用HSX-1000型显微硬度测试仪测定了磨削强化层的显微硬度;利用MM6金相显微镜和数码相机拍摄了强化层的金相组织形貌照片;对强化效果与强化机理进行了探讨;运用ANSYS有限元分析软件,对磨削强化温度场进行了模拟,并对强化层深度进行了预测。研究结果表明:通过磨削参数的优化,
以工厂换65锰钢板45号钢板42crmo钢板40cr钢板热采用光学显微镜分析、化学成分分析和力学性能试验,对40Cr钢端轴断裂件进行分析。结果表明,端轴断裂属于疲劳断裂,断裂源处焊接不当,造成应力集中,是端轴断裂的原因之一。该轴经调质处理后的组织为回火贝氏体,而不是工艺要求的回火索氏体组织。热处理工艺不当是造成端轴断裂的另一重要原因。 可应用化学分析、硬度检验及金相分析等方法对可能引起40Cr钢传动轴断裂的原因进行分析讨论,并提出改进措施。常见断裂的原因有化学成分不符合技术要求、锻造加热温度过高、应力集中、热处理工艺控制不当。
45号钢板65锰钢板40cr钢板42crmo钢板研究Q345E钢与化可控制蚀点的发展;同时研究发现氯离子的作用可使40Cr钢的点蚀破裂电位降低。40Cr钢和
利用空心阴极辅助离子渗氮技术,在低压(100~1使用冲击磨损试验机、扫描电镜及表面形貌仪研究冲击载荷作用下40Cr钢在海水润滑工况下的表面损伤行为。结果发现,冲击使材料表面发生了塑性变形和磨损,塑性变形存在于冲采用带断屑槽的硬质合金刀具干车削40Cr钢,研究了此种刀具车削40Cr钢,刀具前后刀面的磨损机理,分析了切削参数(切削速度和进给量)对刀具寿命和切削温度的影响.结果表明:此种硬质合金刀具干车削40Cr钢的磨损机理为剥离磨损、粘结磨损、氧化磨损和微崩刃;随着切削速度的增加,刀具磨损率降低;低速时切削速度的增加,提高了切削温度,当切削速度大于120m/min时切削温度随之降低;进给量的增加,能够提高刀具断屑槽的利用率,减小切屑对刀具主切削刃的正压力,降低切削温度,改善进给量的增加对刀具寿命的影响. ;65锰钢板45号钢板42crmo钢板40cr钢板
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45号钢板为了改善金属卷筒的组织性能,采用Mo+Y2O3制成合金粉末,将粘接剂均匀涂覆在40Cr钢基材研究了不同温度"零保温"淬火工艺下,40Cr钢的显微组织与性能的变化规律。结果表明,在850~910℃下"零保温"淬火和550℃回火后,40Cr钢的硬度、抗拉强度和冲击吸收能量随温度的升高先增加后降低。890℃"零保温"淬火和550℃回火时,钢的硬度、抗拉强度和冲击吸收能量达到 值,这些性能均优于同温度下保温淬火时试验钢的性能。40Cr钢"零保温"淬火性能的提高与其淬火后得到的细小板条状马氏体组织、奥氏体晶粒的细化和奥氏体中碳浓度分布不均匀有关。 ;42crmo钢板
精度方面,因此分析优化现有45号钢板65锰钢板40cr钢板42crmo钢板